10t/h链条锅炉改15t/h循环双流化床锅炉
福建顺昌富宝实业有限公司是国有中型化肥生产企业,随着企业生产规模的扩大,原有的三台锅炉(其中20t/h、10t/h沸腾炉、10t/h链条炉)出力不足,热效率低下。2001年东锅将富宝已停用多年的10t/h链条炉改造成15t/h循环双流化床锅炉。
改造方法:
(一)、拆除:除钢架、平台扶梯、上下锅筒、铸铁省煤器、管道阀门保留外,受热面都要拆除改造;
(二)、锅炉基础:基础柱与二侧大梁不动,灰斗底板要敲掉,基础上增加几根梁;
(三)、上锅筒升高1500mm左右,对流管、水冷壁管全部更换重新布置;
(四)、炉膛前扩至原链条炉主轴位置;
(五)、增加省煤器面积与流通面积;
(六)、加主床与副床布风装置;
(七)、增加一台螺旋给煤机;
(八)、在对流管后加分离器与回料器;
(九)、重新砌筑炉墙;
(十)、水膜除尘器流通能力需增加;
(十一)、更换引风机、主床风机与副床风机,将压头提高;
(十二)、改造配电盘与动力线,以适应风机功率增加的需要;
(十三)、增加循环流化床锅炉运行所必须的仪表;
(十四)、增加碎煤机,满足锅炉对煤的筛分要求。
改造周期:
(一)、设计时间30天;
(二)、受压部件及辅机、材料准备50天
(三)、施工80天(从停炉拆炉起)其中:
1、拆炉:10天
2、土建施工:10天
3、本体安装:25天
4、炉墙砌筑:20天
5、烘煮炉:15天
改造结果:
(一)出力:原链条炉的出力只能达到7~8t/h,改为循环双流化床锅炉,不论煤种,煤质如何变化,锅炉出力都能达到15t/h;
(二)煤种适应性:富宝每年有2.5~3.0万吨的造气炉渣,含碳量约35~40%。不仅充分利用了企业积留多年的造气炉渣,同时掺烧当地劣质煤;
(三)锅炉效率:改为循环双流化床锅炉后,效率可达82%以上;
(四)故障率低,运行可靠性好。年运行小时数7000~8000小时;
(五)炉渣、飞灰燃烧完全,可卖给水泥厂作掺合料
现场拍摄照片
副床灰
CFDB与沸腾炉灰水对比